3??關於維修這點事。。。
來自專欄機機復唧唧
陽曆年前的時候,客戶給我打電話,說家裡有幾台十幾年前的設備,精度老差了,希望能整修一下。我問,能差出多少去,客戶說三十几絲吧,我多嘴又問了一句,是數控設備嗎,客戶尷尬的沉默了。。
那時候我剛出院不久,龍體欠安,很欠安,精神頭也不行,但是客戶就是上帝,上帝發話了,怎麼得去瞅瞅是什麼個情況。驅車來回得有個百十公里吧,去到客戶現場,由於是加工鑄鐵,那個立加慘不忍睹,伊拉克戰損級的。問問操作者使用情況,操作者說這設備從來沒打掃過,落下鐵屑能排就排出去,排不出去只要不影響幹活就不去管他。。。我虎軀一震,趕緊擺擺手,和客戶說明身體情況,表示近期無法施工,但是可以給他們提供一些意見與建議,供他們參考。客戶表示同意,並叫來公司的維修人員參與討論,由於沒有檢修,我給他們的建議很簡單,懷疑就是設備年代久遠,運動副磨損老化,建議更換絲杠導軌軸承分油器油路就可以,並且由於現場沒有桁車,我也建議他們不要更換Z軸了,太雞兒麻煩了,更換掉XY就挺好,客戶表示考慮一下。握手別過。
在家裡過了個舒服年,年後一個月左右,又接到客戶電話,說更換了其中一台設備,但是精度還是不行,甚至更糟了,希望能去看看。我又去了一趟,由於鈑金啥的已經裝好了,啥都看不出來,現場加工噪音很大,貌似聲音也沒啥問題,但就是精度不好,我又去客戶倉庫看了一下他們剩餘的絲杠導軌,正品!(客戶運氣超好的,這些個導軌都是陽曆年前訂的,不但有貨,價格也算是合適,年後漲的瘋狂,且交貨期讓你忘記生存的意義)那我估計就是作業時流程問題或者零部件安裝問題導致的!客戶問我的意見,我也不能說你這的人作業有問題,只能委婉地表示,可能是裝配時候出現了些許誤差導致的,客戶是個明白人,表示希望我能更換一下其他的設備,讓我報個價。我掐指一算,簡單報了一下,客戶吃一小驚,表示零部件都是他們自己買的,為何我只是過來安裝,會如此的。。貴??我真的挺頭疼解釋的,我跟客戶表示,只是出膀子力氣,上螺絲下螺絲,搬搬抬抬,那叫賣身,關於這些設備的安裝是有詳細繁瑣的流程及要求的,那叫技藝,對不起,我賣藝不賣身!
客戶被我一席話所打動,表示看見不少出來賣的,但像我這種矯情的賣法,少見,速速來干!
回家打點行裝,叫上同事,選了一個風和日麗,且出門大吉的日子,奔赴現場。。。
同事看到這設備時也很驚訝,表示我國何時從伊拉克進口二手設備了,這明顯的伊拉克戰損級別,能看出不少歷史的滄桑。工作台上面的T形槽,早已被鐵屑鋪滿,並壓實,並銹死。其實根據之前看到過的現場,來前我已經給客戶打過電話了,讓他們速速把設備清理一遍,但是還是驚訝到了同事。換好防護服,戴上手套,拿起鎚子和鑿子,開始清理T形槽,沒想到一鎚子下去就是一個白點,80的鎚子都不好使啊!機內螺桿式排屑器,由於常年不打掃,早已自己鑽了一個隧道,兩邊都是鑄鐵屑構成硬硬的殼。好在客戶這裡有包裝部門,那裡有成噸的煤油,我倆一人打來一桶,潑了進去,好在他們加工鑄鐵時不使用切削液,鏽蝕的鐵屑像乾涸的大地,兩桶40L的煤油,溜溜吸進去了,過了個把鐘頭,用刮刀試了一下,貌似鐵屑有些柔和了,動手清理!媽呀,刮刀插進機床底板的淤泥,那厚度有四指,手感像在切切糕一樣!第一天,我們僅僅只是清理了部分要拆的鏈接部位和鈑金。。。
由於工作台鏽蝕的比較嚴重,第二天做了特殊工具,將螺絲好不容易剔出,將工作台拆除掉,也將整個X軸端出,累屎個人。。
我們把X軸的油路斷開,在設備上簡單清理了一下,漏出螺絲孔的位置,一一拆除並記錄保存墊鐵所屬位置,將電機斷開,聯軸器斷開,先將電機端出,後將X軸也端了出來。清理X軸也非常頭疼,髒的令人髮指,我們成了煤油的搬運工,黃色的油進去,黑色的油出來,這時候清理出來的臟污已經是一個小土包了。一點點拆除掉絲杠軸承座導軌,再一點點清理出來導軌槽。
後面我們將Y軸的絲杠導軌軸承座也拆除了,由於Y軸在機床底部,髒的實在是不要不要的,讓客戶安排了兩個師傅過來幫忙清理,一鏟子一鏟子的清理,也搞了小半天。因為實在是髒的掏不出手來,沒有拍Y軸的照片。
XY都拆除完畢,且清理個大概,下一步就可以安裝了,我們把X軸架了起來,一是方便安裝調試,二是方便繼續清理X軸底部。
以下描述的安裝過程不表示是必須且正確的,由於每家公司每個個人都有不同的安裝作業流程,歡迎交流!
我們多次清理了導軌槽,用了油石輕柔的清理掉毛刺鏽蝕等(導軌槽是精基準,用力或多次打磨會影響安裝精度),將基準導軌拆除包裝,用WD簡單清理一下防鏽油,輕柔的放上去。其實不同的品牌機床設計導軌絲杠的安裝調整都不一樣,有的導軌是用偏心螺絲側固調整,有的是用頂絲調整,但是原理基本相同。按照我的作業流程,將基準軌安放在基準導軌槽裡面,將上下緊固螺絲輕輕的吃上一點力氣,然後拉表,千分表架在導軌的滑塊上面,掃另一側基準面,然後根據誤差調整側固螺絲,找正基準軌,找正後從中間開始緊固螺絲,壓實導軌,另一側安放導軌到緊固螺絲也是一樣,不同的是,拉表打的是基準軌的滑塊內側,找正後緊固螺絲。
導軌安裝完成後,開始安裝絲杠,順帶更換了軸承,這時候要特別注意軸承的方向,由於不同品牌設計的軸承數量不一樣,要根據原廠設計方向安裝。簡單固定軸承座後,使用基準軌拉絲杠,通過軸承座找正絲杠位置後,緊固螺栓。緊固絲杠兩端的螺母是個經驗活,過度緊固會導致負載過大,太松又會有過大的背隙,緊固後需要用手盤一下,試試鬆緊,也要幾次的調整才行。
由於手臟(懶),沒拍。。見諒。。。
Y軸同理,精度打好,安裝完成,將XY組合起來前,先將新的分油器更換掉,使用新的油管鋪設油路,預留好一定的安裝長度,組合後根據適宜的長度進行裁剪安裝緊固。XY組合時不要將X緊固在Y上滑塊的螺絲緊死,要留一定的餘量,便於後期調整XY的垂直度,油路鏈接完成,將工作台也安裝回去,這時候工作檯面要平整,使用油石將毛刺,鏽蝕清理乾淨,使用方尺拉XY的垂直度,有誤差的話調整頂絲或者螺栓進行修正,因為品牌不一樣,有的是拉,有的是頂,XY和工作台調整完成後,緊固XY螺栓,緊固工作台螺栓。然後重置機床零點,打油測試油路,慢速熱機觀察有無問題,恢復鈑金。打完收工!
以上是在現場的安裝,這裡面其實有很多問題,由於是客戶工廠,條件很多不足,其實機床廠安裝的流程還要精細和緊密,比如說XY滑塊墊鐵的問題,這個東西其實應該是需要磨的,安裝後打每個點的高度,一般是高了往低了磨,磨到範圍內,但是現場條件有限,只能記住位置,清理後直接使用了,再就是螺栓的安裝,特別是導軌絲杠螺母的安裝,在工廠都是使用扭力扳手的,力矩相同合理的情況下,既可以最大的提高使用壽命,也可以最理想的調整到合適的鬆緊範圍,機械誤差可以做到很小,但這些我在現場都沒有做,最後其實應該打一遍激光干涉,補償後精度會更好,和客戶說過,但是客戶也沒要求做(另外花錢。。),反正恢復了這一下,精度還挺好,具體數值多少不說了,說出具體數值客戶人員看到了就知道我是誰了,嘿嘿~
來吧,歡迎交流~~
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