C型夾妙用

雖說題目叫「C型夾妙用」,實際上不是要展開來說C型夾的各種用途。而是說一個C型夾如何挽救生產於水火的故事。

事情起源於一個新項目,釋放後進入正常生產,問題不斷。某個工序的不良率居然高達50%。問題根源就是有個機加工零件的幾個工藝孔是靠鋼珠(直徑4 mm的鋼珠)堵上的,在這個地方老是泄漏。為什麼呢?有兩個鋼珠孔的位置離邊緣太近,鋼珠壓下去後邊緣就鼓起來了。這麼一來,材料變形擠壓鋼珠的力就不對了。現象如下圖(用畫圖板畫的):

和對口的設計人員交流,小夥子調出3D模型琢磨了一陣,說挪孔位置恐怕不行,關聯到其他的太多。只能試著把鋼珠孔直徑往下調。調多少呢?本來3.85 mm就是設計標準推薦值,調小了變形更大。只能先做個試塊,試幾個尺寸。

回頭生產部那邊提出,庫存還有百來個零件呢,得想個法子處理。直接報廢最省事,但也最誤事。一來報廢成本不低,二來還有訂單等著要做,沒零件做不出來了啊。按照新設計方案返工?上面也說了,新方案還得試驗試驗,行不行都沒準呢。何況新方案是減小孔徑,庫存的零件的孔徑可是沒法縮小了的。

那死馬當活馬醫,問題根源不是擠壓力被邊緣變形讓掉了嘛!壓住變形的地方把擠壓力保持住呢?於是乎,C型夾就閃亮登場了。具體怎麼夾就很簡單了。沒想到效果還真有。總算是有了臨時方案。(至於夾持的地方會被夾傷以及帶來的不良後果。。。還要啥自行車)

救火工作結束後不由得回過頭來想,按理說50%不良的問題不算是小概率了,怎麼產品開發階段就沒發現呢?

事情果然不會就此平息。當天下午,生產部領導一封群發的郵件,把矛頭指向了採購。大意為零件大概率不良,採購為何敢釋放該物料,導致批量生產停工,訂單延誤。差點還要報廢整批庫存。於是,採購領導趕緊約了一個會。本著追根溯源、學習反思的目的,把項目經理,質量同事和採購同事約在一起,好好理一理這裡面的事情。

我大概和當時負責新項目的質量同事了解了一番,無非就是項目進度要求高,設計階段不充分,試生產不充分。採購能把料催來就不錯了,直接就上線用了,原本要求的試驗流程多多少少被鑽了空子。項目經理就這樣連闖幾關,帶著一堆急需解決的開放項,就這樣把產品批量生產了。

說白了,又是一個走捷徑的案例,只不過這回命好,撿到一個C型夾。


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